“过去给链斗机换行走轮是个大活,两千多个轮子,一个月下来磨坏三五十个是常事,一换就得花上一两天工夫,既浪费时间又耽误事儿。”煤矸石发电公司检修车间胡师傅指着链斗机机尾的缓冲器说:“现在好了,有了杨师傅发明的缓冲器,轮子走的很顺当,再也不用一月一换,大大延长了检修周期,减轻了我们的工作量。你看今天我只需要换两个轮子,十分钟就能搞定。”
“缓冲器”仅是该公司检修车间综合班长杨培西众多小技改中的一个。作为检修一线的普通工人,被其他师傅尊为“技改大师”,他开怀一笑:“在本职岗位上搞发明,就是要让大伙儿干起活来省心、省时、省力。”
2009年,他来到煤矸石发电公司工作。不久之后,他就发现一个棘手的技术难题,在仓泵运行过程中,出现了圆顶阀磨损频繁,更换起来又费时费力的问题,一更换就要停仓四五个小时,给锅炉运行带来了很大压力,但是没有很好的解决方案,就连当时在场的厂家技术人员也有点束手无策。为了不耽误生产,杨培西利用自己所学的专业知识,结合现场的实际问题,和厂家技术人员几经沟通,最终确定了在灰斗底部换装直管输灰管、加装灰斗手动门的解决方案。经过充分论证并在一台仓泵上试验成功后,给所有21台仓泵都实施了技改方案,彻底解决了圆顶阀易漏灰的问题,大大减轻了锅炉运行压力。
将煤泥作为燃料使用是电厂降本增效的一个重要途径,但是,持续大流量的煤泥输送使得煤泥液压站电磁阀联通管始终处于13兆帕左右的压力中,而联通管为刚性连接,承压时间一长,就会出现漏油现象,即影响设备运行,又造成了事故隐患,有一次一个工人不小心踩到油渍,险些滑一跤。杨培西看在眼里,急在心里。要是能把叠加式溢流阀与电磁阀改为密封良好的软性联接,留出承压后的形变空间,漏油的问题不就解决了吗?说干就干,他翻阅资料、实地考察、找到了符合要求的橡胶软管,按照严格的规程要求实施了技改。改造后再无漏油现象发生,即保证了设备正常运行,又节省了液压站油。
工作七年来,杨培西已获得多项荣誉,成为同事们眼中的青年才俊。“我就是一名普通的检修工,怀一颗诚心,每一天用心,只要把工作干好,我就心满意足了。”他说。(王永亮)
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