本网讯 “开机准备!3——2——1开机!” 6月25日,随着鑫桥公司锚杆厂负责人的一声令下,公司升级改造的钢筋网机顿时机器轰鸣,火花飞溅,一张张两米宽的钢筋点焊网流水般从线上走出,标志着鑫桥公司钢筋网机升级改造项目试验成功,自动卸下生产线设备扩容项目顺利完成。
多年来,该公司高度重视“五小”创新创效活动。党工团组织积极引导员工从现实工作中发现,从小处入手,从熟悉处入手,开动脑筋、大胆创新,通过小积累孕育大创造,通过小突破争取大效益,产生了一批源于实践,符合有关规程,可操作性强,具有推广价值的“五小”成果。本次由职工自主研究改造的钢筋网机升级项目,就相当于为公司新购置一台价值70余万元的新点焊网机,加上安装、场地等费用,累计可节约资金达100万元。该公司的冲床模具改造,将原来剪钢板、剪钢板条、冲孔三个高能耗、高强度、高危险的生产环节,改造为只需进条冲孔一道操作环节,省去了剪板机剪钢板和剪钢板条两道工序,不仅减少每天工人三次二十余吨的手工搬运劳动,且较大的提高了生产效率,在同等产量下,作业时间由两天变为一天,更重要的是,使操作工人彻底远离了搬运、剪切、冲孔等多个高危操作点,降低了岗位风险。公司粉煤灰砖一直遭遇强度不高的短板,使公司的产品销售迟滞,公司技术员及一线工人在西安建筑科技大学的专家教授的指导下,顺利完成了循环硫化床锅炉粉煤灰蒸压砖的工艺配比标准化工作及50余次冻融实验,使粉煤灰砖的产品质量达到了行业标准,突破了产品的质量瓶颈,为产品的外销奠定了良好的基础,该项目荣获2012年度陕西省煤炭厅科技创新一等奖。去年以来,新桥公司类似的改造革新项目就有十多项,为公司节资降耗、提高效益和效率、保证安全起到了重要的作用。(侯庆权)