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人物通讯《从“半路出家”的检修工到首席技师》

发布时间:2014-03-04 11:14:52 作者:喻玲 侯乐熙

在机电总厂,李海清算得上是个“名人”。这名气源于他对设备检修工作的认真与执着,凭着一股子“老陕”勤劳和踏实的劲头,这个“半路出家”的检修工人华丽转身,成为了球友会网页版的首席技师。

磨炼:从司机到检修工

“我刚调到机修厂来的时候,心里一点底都没有,当时我是一号球友会(中国)的运输机车司机,虽然经过了培训,但是对于接手的新工作还是怯。”说起自己的工作经历,李海清感慨万千。

2005年,公司扩充专业化检修队伍,李海清和工友们“临危受命”来到了机修厂。已过而立之年的李海清从钳工开始做起。为了能够迅速“入门”、快速融入到新的工作中,“苦练技术”成了李海清生活中的头等大事。不管工作日还是休息日,不论上班还是下班,总能在车间里看到他的身影。

白天工余时间,他利用废旧材料,一遍又一遍地练习锉、锯、削,双手辗转于机器和零件之间,打磨、测量、再打磨……手掌上磨出了厚厚的茧子;晚上,他沉浸在钳工书海里,用理论检验白天的操作;一有检修机会他都会积极申请参与,用心观摩老师傅处理故障,详细记录故障的处理过程,每一次都收获满满;一有休息时间,他就拿着设备的系统图和原理图细心琢磨,和老师傅们探讨交流,求知的心如同海绵一般努力的汲取着知识。

车间里夏日炎热难耐,冬天寒冷刺骨,检修工作常常是一身的油渍,机器的轰鸣声四处充斥,李海清却乐在其中。日积月累,他逐渐成长成为了一名合格的检修工人。

积累:优秀是真抓实干

先进个人、技术标兵、安全生产标兵、技术能手、先进班组长……李海清获得的荣誉多得他自己都记不清,而这些荣誉都是他从一点一滴的工作细节中努力干出来的。

“细节决定成败”是李海清信奉的信条,检修工作看起来繁杂,而往往成败就在一颗螺丝钉上,他始终要求自己做到事事俱细。综采设备修好以后都要进行检测,工序繁杂,准确判断也很不容易,最不好发现和判定的就是结合面的平整度,常常用肉眼看过去十分平整,但是用起来往往就出现不平整造成的漏油现象,对付这个问题的唯一的办法就是用手去细细抚摸,可是一套设备几十上百的结合面,一一摸到并不是一件轻松的事,李海清却从来不偷懒,只要是他负责的检修设备,他都要把每一个结合面一一摸到,就像医生感触脉相,丝毫不敢马虎。正是靠着这种超凡的细心,李海清负责的设备从来没有因为结合面的原因而出现过问题。

“光说不练假把式”,李海清感觉到要进步就要把思考的问题付诸实践,他把工作重点放在现场,每次只要有大宗的检修任务,他就主动要求加入。2010年6月,机修厂第一次负责维修掘进机,胶管多达100多根,看起来眼花缭乱错综复杂,老师傅们看了都有些犯难,第一次接这样的活,大家心里都没了底,围着设备看来看去,可是谁也没有勇气吭声。李海清自告奋勇,没有经验就学习经验,拿起图纸和说明书,常常一看就是一晚上,图纸都磨出了毛边,一根根胶管拆卸、连接,不敢有一丝的错误,让李海清的眼睛备受折磨,常常躺在床上闭上眼都是满眼的胶管。功夫不负有心人,终于按时的完成了任务。

在很多人看来,钳工枯燥乏味、体力支出大,但在李海清看来,钳工是一个充满艺术灵感和生命活力的行业,“通过打磨、加工,冰冷的零件就被赋予了温度和情感,每一次加工完成后,我都觉得自己给了它第二次生命。”

蜕变:技术创新见真功

“创新达人。”只要在机修车间向人问起李海清,大家都众口一词。

“很简单,凡事多问为什么。”面对大家取得绰号,李海清憨憨一笑。

2008年底,机修车间技术组的成员负责检修二号球友会(中国)新引进的MG900/2215-GWD型交流电牵引采煤机,它当时是国内最先进的采煤设备。看着眼前的大家伙,李海清既好奇又兴奋,仿佛是刚见面就建立好感情的哥们儿。检修过程中,李海清却发现这款最新设备存在着诸多不完美的设计—采煤机的螺旋滚筒经常出现漏油现象,他发现这个问题的症结就在于浮动油封的安装,于是他开始调整浮动油封处的间隙,可是面压过大,环端面靠的稍紧,设备就烧坏、咬死,面压过小,间隙大,又会发生泄漏。

“用什么办法可以一次到位呢?”李海清开始寻找解决问题的方法。

他仔细查看设备图纸说明书,安装间隙上面标注了一个“S,5-6mm”,他想这个距离肯定可以改进的,于是他开始翻阅一些新型类似设备的数据,然后将每个数据一一试验,企图找出这些数据之间的某种联系,最后他恍然大悟,其实每个设备的间隙并不是固定的,它取决于两浮动油封外棱缘厚度。

“2/3H,H就是两浮动油封外棱缘厚度,就是这么简单”李海清说起设备来神采飞扬,双手比划着解释原理。现在,李海清的采煤机浮动油封安装工艺已经广泛运用,来检修的采煤机再也没有出现过漏油或者抱死的情况。

问题来源于实践,要有一颗善于发现的心。

长期的从事综采设备的大修工作,李海清有了自己的一套思考模式“为什么?怎么办?行不行?”,在大修期间他就发现安装后的设备经常出现不合格产品,没办法,只能重新拆下来更换,看着日夜工作的劳动成果又成了无用功。李海清就开始思考:“为什么出现这种情况呢?能不能再安装前就检验好零部件?能否发明一种专用试验设备来检测零部件?”他的想法得到了机电总厂的支持。说干就干,没有相关参考资料,就合大家之力自己设计图纸;遇到专业难题,就翻阅书籍,询问有经验的老师傅;白天加工配件,晚上对图纸进行修改、定稿,除了吃、住,其他时间几乎都呆在车间,最后设计出了采煤机液压系统专用试验设备,这种设备除了能够对采煤机液压系统进行试验外,还能用于油介质矿用液压元件的性能试验,既可以测试控制元件,还可以测试执行元件和提供动力源,一机多能。很快设备就发挥了功效,原来一套采煤机设备4人2天装配调试完好,现在2人半天就可以完成,机修工人都对李海清佩服不已。

就是抱着这样一颗好奇求真的心,李海清继续着自己的小创新,翻开机修车间的创新改造手册记录,李海清的设计十分醒目:联轴器专用拆卸工具、横梁式多功能拆卸工具、掘进机托辊固定座改造、减速机一轴、二轴间隙调整工具……创新发明让李海清收获了荣誉与尊重,2013年被评陕煤化集团首席技师。

有人曾不解地问:“老李,你这么拼命,再干不也是个检修工?”听了这话,李海清总是认真地回答:“我就是个检修工,但我要做最好的检修工,煤炭行业最棒的蓝领!”(喻玲 侯乐熙)

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