2014年12月23日 陕西工人报煤化专刊头版
本报讯 近日,黄陵矿业煤化工园区传出喜人消息,经过65个日夜11次艰辛调试,我国首例汽轮机带动压缩机生产液态氨成功。这也标志着黄陵矿业煤焦、化产、甲醇、合成氨完整的循环产业链闭合环节顺利完成。而且,试制产品氨含量高出国家优等品标准0.13%,残留物含量则低出0.13%。
利用电机带动压缩机合成氨项目在全国已有很多先例。但年产10万吨合成氨,每小时耗电4600度左右,而产业园区其它产品完成后,尚有部分富余蒸汽。所以改用汽轮机带动压缩机,不仅每台机组每小时可以节约800多元,每天可节约1.9万多元,还充分利用了富余的蒸汽,真正做到了节能、降耗、增效。利用汽轮机带动压缩机作业就要创新生产线技术,要求高,难度大。全国曾有两家企业尝试过,但均告失败,汽轮机、压缩机生产厂家也对这种创新持否定态度。为此,黄陵矿业煤化工公司成立了以总工程师刘文才为组长、以一线技术骨干彭乾坤等10余人为成员的技术攻关小组。从5月30日开始,他们进行单体试车……反复总结经验,精心推算理论数据,一次又一次失败,一次又一次论证,一次又一次对大型设备拆卸、安装,一次又一次对减速箱安装间隙做出多次调整,30多个漏点全部整改消除……两个多月,11次试车,最终取得了成功,黄陵矿业为国内汽轮机带动压缩机生产合成氨提供了成功范例。(赵成平 安治民)
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