本网讯 在人人创新、万众创新的大背景下,无论工作阶层,年龄大小,只要敢于创新,每个人都是创新舞台的“角儿”。
“我们厂现有职工85人,其中高级工有32人,技师有5人,高级技师有4人,他们都是生产一线的生力军,在岗位作业创新舞台上扮演着关键的角色。”机电公司机电总厂厂长王志刚告诉笔者,机电总厂担负着整个黄陵矿区的机械加工及大型综采设备维修工作,平均每两个职工就有一项创新成果。
走进机电公司综合车间,一排以职工名字命名的创新作业法图版介绍映入笔者眼帘,而多达60余项的岗位作业创新发明成果有很多出自于生产一线职工之手。
“拆柱机经过技术改造后作业效率比以前提高了许多,而且拆装工艺也较以前有了大幅度提升。”6月25日,在机电总厂支架车间内,一群职工正围着一台调试成功的卧式工桩拆柱机欣喜不已。
据笔者了解,该厂支架车间以前的旧机器轴承转速慢,能耗大,精准度低,不但降低了装配速度和装配精度,而且产品合格率也不高。为此,车间职工与技术人员在工作之余,查阅相关资料,设计完善图纸,优化实施方案,严格筛选型材,经过多次的试验和摸索后,对原有的电机和轴承进行了更换与改造,并配套了不同型号,易于拆装的模具。通过两个星期的不懈努力,创新完成了新型卧式工桩拆柱机。看着机器有条不紊,快速有序的进行工件装配,支架车间职工楚文斌喃喃自语:“没想到咱自己也能当发明家”。
2012年以来,面对煤炭市场持续低迷,机电公司机电总厂牢固树立“创新为魂”的理念,以科技创新为突破口,以岗位作业技术优化创新为手段,围绕降耗提效,坚持在车间生产一线中搞创新,千方百计为车间技术创新搭建舞台,创造条件,形成了“宽容失败,鼓励创新”的良好氛围,呈现出人人争当创新标杆的良好局面。
2015年,机电总厂创新改造了台底小型千斤顶拆柱机和装柱机等其他的设备,经过现场实际应用,拆装效率超过从前的3倍以上,而且装配过程基本不需要外界冲击力,安装迅捷、精确、无漏液串液现象,操作安全方便,改造后的设备大大提高了轴承的使用寿命,此项改造每年可为车间节约资金3万元。
近年来,机电公司立足于生产岗位作业实际,在一线生产岗位创新实施了具有本单位特色的五精岗位“999”作业模式,通过岗位作业前人、机、物环等9项系统确认,岗位作业中的标准化控制,岗位作业后的9项确认分析,促使职工在岗位安全生产作业中总结分析和优化作业工艺,创新岗位作业流程,仅2014年以来,技术创新累计111项,管理创新成果10多项,“五小”发明成果160余项,形成了人人“喊”创新,人人敢于创新的大氛围。
“企业创新的源头在生产一线,而一线职工是岗位生产作业的直接参与者,是岗位作业流程和工艺的实施者,职工们在岗位生产自主管理经营过程中经过长期的积累,分析总结出一套适合本岗位作业流程的体系,为企业更好发展提供了强大的引擎保障。”该公司党委书记在创新工作会上说。(曹川 叶佩沛)
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