本网讯 “大家注意,卸煤器的角度要按照设计参数安装……”8月27日,在双龙煤业煤场,一片忙碌的景象,机运队队长郑存玺和五名职工正在进行卸煤器安装。
据悉,随着双龙煤业地面建筑施工工程速度的加快,新原煤仓与主井驱动室的栈桥皮带受到现有老系统的制约,无法打桩施工,为了确保施工工期,保证运输系统正常运行,摆在机运队眼前的是如何将主强力皮带和老系统相连,实现新老系统搭接,为地面主井强力皮带和新煤仓对接施工赢得宝贵时间。
8月初,眼看着地面施工任务越来越紧迫,机运队多次讨论研究想办法。由于主井强力皮带运行速度为3.8米/秒,运量为800吨/时,即使是在该矿拥有多年机电运输管理经验的师傅也直摇头:“实在不敢想啊,落差太大,运量太大,皮带转速太高,怎么解决?”
“我来试试吧,我心里有数。”就在大家一筹莫展时,一直站在旁边没说话的机运队队长郑存玺走过来说。在众人期待和担忧的注视下,郑存玺熟练地拿起笔,胸有成竹的将已经在心里勾画了无数遍的新老系统对接图画出来,他解释:“这是主井强力皮带,从这里安装一部转载皮带,与老系统原煤仓对接,绕过原有两部转载皮带,这样新系统的施工就不会受到影响。”技术人员好奇的问:“主井强力皮带到转载皮带这个对接,存在3米的转载落差,坡度和难度那么大,怎么才能安全顺利与老系统对接。”郑存玺笑笑,只是简单的回答了一句:“这个我已经想到了,在主井强力皮带上设计一段转平的可调节的卸煤器和转载溜煤斗,在溜煤斗上安设几道缓冲链,就可以起到缓冲的作用。”
看来这些难题都解决了,郑队和机运队职工说干就干。他们利用采煤队102主运回撤的主皮带机架,按照主井强力皮带的运行参数,自行研发设计了与之相匹配的电动滚筒、机头机尾,并加工了落地式转载皮带。这个临时“桥梁”,用完之后怎么处理?这个机运队也是早都想好了,由于这个临时桥梁使用周期短,地面土建完工后,新系统实现主井强力皮带和新原煤仓合龙,这个临时“桥梁”的各个部件直接拆除后完全可以在井下复用。
目前,经过两天的新老系统对接磨合后,机运队对运行中存在的卸煤器角度、皮带运行强度等测数据,看效果,进行反复实验,终于实现了安全可靠运行,为该矿10月份实现地面新的出煤系统对接试运行赢得了宝贵时间。(汪琳)
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