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煤化工公司“两降两调整”挖潜降耗有妙招

发布时间:2015-11-17 15:38:56 作者:王一鑫

本网讯  四季度以来,煤化工公司根据生产负荷调整生产、依据电量电价进行用电避峰就谷,通过“两降两调整”,合理组织生产,优化系统工艺,积极应对煤化工市场寒冬,挖潜降耗,各项措施效果显著。

优化生产组织,降低负荷。冬季来临,该公司针对夜间环境气温较低的情况,适时调整甲醇、合成氨系统转化、精馏、合成系统复合式蒸发冷风机等8台降温系统设备开启时间。根据系统负荷,甲醇系统单台功率为800kw的循环水泵由原来4台改为3台运行,化产系统将专供脱硫的空压机停运1台,化产循环水将水泵和制冷水泵分别停运1台,各项设备根据生产情况进行灵活适时调整,在最大限度,以最优平衡点组织生产,降低产品吨耗电量。

优化工艺指标,降低转速。该公司将甲醇氧压机每分钟转数降低900r,合成氨系统合理利用汽轮机进行前后系统压力及打气量,将汽轮机转速降低1300r,每小时节约3.84吨中压蒸汽,降低吨醇氨的耗蒸汽量。化产煤气鼓风机由原来的大循环调节集气管压力,改用变频风机直接调节风机转速,脱硫溶液循环泵也降为电机功率250kw的小流量泵,两项设备调整指标后,日节电7200度,节省电费4320元。

调整用电时段,避峰就谷输煤。为了避开电网电价的高峰值,该公司备煤系统和热电系统将峰段、平段、谷段输煤时间比例由原来的0.7:1:1.2,更换为0.3:1:1.4,增加夜班的上煤时间和上煤数量,有效利用电网电价峰值的差额,达到节能效果,电费较之以前约节省了5700元/日。

调整设备定时切换轮换制度。为了避开电网电价的高峰值,该公司严格执行《设备定时定期切换轮换制度》,加强备用设备管理,要求设备备用期间的试验启动和切换使用,均安排在零点班进行。同时,各车间部分工段实行晚上延迟打开照明1小时,提前关闭照明0.5小时制度,从节省一度电开始,精打细算过日子。

煤化工公司自10月中旬开始“两降两调整”以来,大约每天节电72200度,若连续运行30天,将节省电费129.96万元。按照当前生产负荷,醇氨系统每日节约中压蒸汽82.1t,备煤、热电系统输煤成本与原来相较每月节省17.1万元,各项节能降耗措施以细化成本控制为抓手,以寻找生产经营最佳平衡点为目的,促进了企业经营工作稳步发展。(王一鑫)

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