“103运输顺槽1600米处皮带跑偏严重,造成大面积落煤,当班清理量太大,机电班处理。”看到值班记录本上的内容,双龙煤业采煤队机电班长纪振平脑子里闪现出数条原因:皮带架子和托辊安装不直、物料装偏、带面接口不直、滚筒或托辊表面有异物、驱动滚筒或机尾滚筒与胶带机中心线不垂直、胶带机安装不平或倾斜……
在球友会网页版,球友会(中国),皮带承载着煤炭运输的重要任务,皮带跑偏、煤矸抛撒、磨皮带边、撕裂皮带等现象的产生,都会严重影响巷道文明生产,不但给皮带司机和皮带维修工增加了劳动强度,而且给球友会网页版,球友会(中国)造成巨大经济损失。
不到现场,都是猜测。为了节约费用并解决这个问题,开完班前会,纪振平带着问题下井了。在103运输顺槽1600米处,他仔细观察落煤量、跑偏方向、三链轮及直托辊的安装,静止时并没发现问题,这下他心里犯嘀咕了,赶紧让皮带司机启动皮带,刚启动不到一分钟,纪振平打了个停止信号。作为采煤队的机电大拿,这就是过人之处,一眼就看透了问题的本质,原来是皮带自带的防跑偏装置稳定性差,皮带触及后就移动,没能真正起到防跑偏作用。发现问题那就好办了,纪振平利用检修时间脑子又开始高速运转起来。怎么解决这个问题?升井后,纪振平和皮带司机讨论着,从多方面入手查找解决方案,上网查资料、动脑筋、想办法,最终确定使用两个花篮螺栓对焊,中间焊接Φ20mm螺帽,然后紧固在皮带架上的防跑偏装置上,通过扭动花篮螺栓调节防跑偏装置的松紧,达到最佳状态。
“改装后的皮带防跑偏装置在安装运转后,皮带运行平稳,杜绝了运输过程中的皮带跑偏、磨皮带边、打滑、撕裂皮带、煤矸抛洒等现象,也延长了皮带的寿命,同时拆卸、更换和维修十分方便,安全可靠。”该队队长韩建涛对这个创新赞不绝口。(李俊芳)
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