刊登于8月10日延安日报能源B3版头条
本报讯(程斌)黄陵矿业煤矸石发电公司2×300MW电厂作为延安地区重要电源支撑点,近年来始终坚持“科学、低碳、绿色、和谐”理念,将“坚持低碳发展,推动绿色转型”作为发展方向,在为延安地区提供安全、环保、绿色、高效电能的同时,主动承担节能减排的社会责任,在管理上下功夫,在技改上出实招。
节能与低碳携手同行。为严控废气排放,节省脱硝成本,该公司结合300MW循环流化床锅炉燃烧含硫量大的劣质燃料的特点,通过在炉膛内加装9片扩展水冷屏,增大受热面,缩小分离器水平烟道喉径等一系列技术改造,延长机组运行周期的同时,烟气出口二氧化硫、氮氧化物、粉尘排放量分别下降,实现了经济效益、环保效益双提升。
科技与生产无缝对接。火电机组中,蒸汽是重要的传输介质。该公司以此为突破口,通过数字温度传感器、数字温度信号采集器、485通信电缆等设备,依托先进的管道疏水阀在线检漏装置,对疏水阀下游壁面温度及其变化率进行识别,实现了汽水管道疏水阀门泄露情况的实时在线监测,及时发现缺陷进行处理,从而减少汽水损失,提升机组运行经济性。
毫厘与千吨实现转化。该公司300MW机组原设计过热器减温水取自给水母管,该公司对其运行经济性进行分析后,发现此方式循环热经济性较差。为此,通过数据分析和多次讨论,该公司对过热减温水系统进行了改造,将其接入高压加热器,机组热耗较改进前降低了21.6KJ/KWh,每年可节约标煤2300余吨。
安全与降本获得双赢。降低厂用电率,控制发电成本,是发电企业提高竞争力的重要措施,但是,面对电网频繁的调峰任务需求,部分辅机无法运行在工频状态,造成了大量电能流失。针对此现象,公司利用高压变频调速技术,先后完成了2台300MW机组闭式水泵变频改造,以实现现场工况所需水压、水量大小的调节。改造后,不仅每年可节约电费约14万余元,还降低了电机的运行电流和供水系统的压力,提高了系统可靠性,同时,通过采用闭环控制,简化了系统操作流程。