“我们既要干修复采煤机摇臂创效近十万元的‘西瓜’活,更要干修复锚杆的创效百元的‘芝麻’活……”日前,瑞能煤业公司领导感慨地说。
自今年元月该矿开展降成本增效益活动以来,该矿广大职工立足岗位,从点滴做起、从细处着手,将降本增效化为一种自觉行动,创造出了可观的效益。
6月份,该矿机电队水泵房一台崭新的15千瓦水泵被拆换成一台个头明显偏小的12千瓦旧水泵。有的职工不解,为什么要以旧换新呢?
原来,今年5月底,该队在进行现场设备检查过程中发现,由于水泵选型过大,矿井涌水量较小,利用大功率水泵进行抽水浪费巨大,同时,从生产线流回的水量减少,需要反复向循环池内注水,增加了用水量。针对这一情况,该班职工及时向队上进行反映,并建议选用合适的水泵。公司机电部与队上随即组织技术人员经过认真测算,果断换下在用的大功率新水泵,换上一台小功率的旧水泵,较好地解决了浪费问题。据悉,该班这台水泵更换3个多月来就节约生产成本2万多元。
今年7月底,该矿运输队在队内材料分析会上,发现井下机车油马达使用的数量占到7月份班组费用的40%。为何出现这种异常?班组成员分析讨论、查找原因,最终查出是由于密封圈经常性磨损所致。于是,在8月份,该班经过攻关,采取自主加工密封圈检测工具定期进行自主检查,不仅保证了机车运行,而且还降低了检修费用。8月,该班组减少了密封圈更换频次,降低维修费用近万元。
该矿采煤队检修班降本增效动真格。比如前段时间,该班组对采煤机前摇臂进行自主维修,对齿轮进行了更换,让前摇臂能够恢复正常使用,节约资金5、6千元。据了解,该班建立了班组材料、配件消耗核算等台账,由班组材料员负责统计,并将材料消耗与岗薪分配挂钩,把降本增效指标细化,并量化落实到每一个岗位、每一个环节和每一个职工。如今,该班现场用的各种材料,从一棵螺钉到一个螺帽,都要掰着指头数,少一个都不行。(何明伟 刘高强)
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