“有了这台剥磨一体机,以后我们检修皮带滚筒就容易多了,机器取代人工,作业效率和检修质量大幅提升。”日前,在机电公司机修车间,职工董俊伟指着刚刚投入使用的滚筒维修剥磨一体机,兴奋之情溢于言表。
该公司每年皮带滚筒维修是一项“大工程”,仅维修费一项,每年要支出60-70万元。不仅维修费用高昂,职工劳动强度大,而且检修效率低,易对设备后期使用造成一定影响。该公司针对生产实际,深入生产调研,积极分析设备检修中的难点和疑点问题,以降低生产运营成本,减少外委费用,降低职工劳动强度为目的,不断凝聚职工创新创效内生动力,研发制作了滚筒维修剥磨一体机,解决了滚筒为修这个“老大难”问题。
“滚筒好修,但是滚筒表面的防滑橡胶不好清理。” 主创人李海清说,“刚开始检修滚筒过程中,我们尝试对滚筒进行加热,用电锤一块一块的往下剔,这种方法劳动强度大,而且橡胶加热产生的有毒气体对人伤害大,清理效果还不是很理想,后来就萌发了制作滚筒维修剥磨一体机这个想法。”
该剥磨一体机主要由液压马达和机身两部分组成,机身跟车床基本相似。使用时,先将滚筒固定于床鞍之上,滚筒一端通过联轴器与液压马达连接。启动油泵,液压马达带动滚筒旋转。同时在滚筒旁边装设了剥削刀架,利用丝杠控制刀具的轴向移动和径向进给,从而达到剥削的目地。此外在液压马达的左侧还安装有手动液压换向阀,控制滚筒的正反转。
李海清介绍:“剥皮机刚开始试用时,外层剥削效果很好,但是剥削到防滑橡胶不到1毫米厚度时,由于滚筒同轴度不是很高,时常出现损坏刀具的现象。”
为了解决这个问题,李海清和他的设计团队将一个废旧的电动砂轮机机头进行了改装。当剥削到1毫米时可将刀具卸下,更换砂轮机磨削,砂轮机的进给也可通过丝杠控制。
据了解,该剥磨一体机投入使用后大大提高了工作效率,降低了工人劳动强度。同时,减少了有毒气体对工作人员的伤害。“以前清理一个滚筒需要四个人两天才能完成,现在有了这台车磨一体机床,两人一天就可以完成,而且非常环保。”李海清说。(杨亚峰)
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