4月10日,发电公司集控运行一值早班,接完班后300MW双机稳定运行,各项指标运行正常,系统运行平稳。
8时22分,2号机组4号高调门反馈异常、负荷由155MW突降为137MW、DEH系统(汽轮机数字式电液控制系统)41号控制站报警……一系列运行异常情况,让运行值班人员高度警惕,瞬间300MW电厂集控室的宁静被打破。
当班值长李红宝在接到“2号机组运行负荷异常”的紧急情况后,第一时间下令紧急启动应急预案,要求热控人员对DCS(分散控制系统)、DEH系统进行全面检查,通知值班领导及生产人员迅速赶往现场进行应急处置。同时安排机组长将2号机运行控制方式由“顺序阀”切换为“单阀”(在正常状态下,“顺序阀”由6个高调门根据负荷指令依次开启调节进汽量,切换到高调门开度统一的“单阀”控制方式,可防止在“顺序阀”状态下,4号高调门再次异常动作,导致其后序的5、6、3号高调门大幅度随动,再次造成机组负荷异常波动,影响电网稳定运行),同时对2号机组系统设备、运行参数进行检查。
“2号机4号高调门DEH指令100%,监视画面反馈为0,就地为关闭状态。”针对这些异常现象,该公司汽机、热控人员立即对系统、DEH卡件、LVDT(线性位移控制器)位移差动传感器、油动机伺服阀接线及供电电压等进行检查,在排除油路故障、机械卡涩和控制回路方面的原因后,初步判断为油动机伺服阀故障。
15时,2号机组处于较低负荷运行时,在“单阀”运行方式下,由于受热不均匀,导致汽轮机上下缸温差增大,给机组运行带来一定的安全隐患。
“机组绝对不能带病运行,必须立即更换伺服阀,消除机组运行隐患。”该公司在缺陷处理讨论会坚决要求。找到症结所在后,设备中心立即制定检修方案、落实备件、办理工作票。针对“在线”更换伺服阀存在供油门、回油逆止阀不严密的风险,该公司在检修方案中明确提出技术要求,通过将伺服阀四条螺栓均匀打开相同角度,检查是否有油渗漏,检验其严密性后再进行更换。同时,制定机组运行风险预案,并落实到运行班组。
抢修就是命令。在检修方案制定后,运行人员落实隔离预防措施,设备管理中心准备检修工具和备件,生产技术部全程进行技术监督,一项项安全技术措施在各级管理人员的监护下逐项执行。当班领导从人员分工、现场作业、风险预控等方面精心组织,整个过程严格按照电力作业安全工作规程进行操作。尤其是在更换伺服阀过程中,作业人员按照工序精心操作,各个环节配合紧密,整个现场忙而不乱,有条不紊。
19时45分,在现场人员全部撤至安全区域后,所有人员的目光都集中在集控室DEH大屏上,此时4号高调门缓慢开启,紧张的气氛得到缓和,所有人脸上都露出舒展的微笑。
设备稳定后,运行人员将2号机组运行控制方式切换为“顺序阀”,逐步将负荷升至225MW,2号机组恢复正常运行。
整个作业过程,从阀门严密性检查到伺服阀更换,仅用时15分钟,在这短暂的时间内,紧张的场合下,高温的环境中,全体人员齐心协力,密切配合,凭借强大的凝聚力、果断的执行力、高效的战斗力,为“2号机4号高调门异常”抢修工作画上了圆满句号。
在电力生产一线,为保障机组24小时连续安全运行,一个通知矸电职工就会马上到达抢修现场,异常情况应急处理游刃有余,他们用实际行动护航机组安全运行。(程斌 李虎)
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