今年来,双龙煤业利用 “科技创新+修旧利废”模式,及时对生产中遇到的难题进行破解,以小改小革促创新,涌现出一大批具有代表性的创新成果,为长期性的降成本、稳增长起到关键作用。
“压”出来的节能效益
“过去污水和药品在管道中产生反应,往往还没充分产生效果就进入压泥机,导致压泥效果差,加大了运行成本。”该矿污水处理工王发才介绍说。
针对问题,该矿迅速召集青年创新人员进行攻关,在污泥运输管道至压滤机中间焊接一个圆柱形箱体,并留有溢流口,箱体内安装一个低转速搅拌机,污泥水和药品进入到箱体内后在搅拌机的作用下进行二次混合反应,然后混合液体通过溢流口进入压滤机。通过改进多次反复调试后,该设备运转良好,压泥效率提高了40%左右,污水几乎不需要重新进行回流处理,直接进入到下一环节,最终达标。
“这个小改革,不仅提高了压滤机的效率,增强污水处理能力,同时又减少了药品投入量,降低了运行成本,产生了实实在在的效益。”该矿机运队党支部书记何修才说。
“洗”出来的服务效益
“最早的时候,这套冲洗设备在大门外面,因运输车辆较多,人工冲洗不干净。”该矿销售部崔铜说。
为了确保运煤车辆的安全和形象,该矿一直为运输车辆提供冲洗服务,但在矿东门外的设备随着运输车辆的增多,逐渐难以胜任。面对问题,该矿将车辆冲洗设备从大门外移至煤仓前运输车辆的必经之路,要求进入矿区的运煤车辆都可以快速接受车身和底盘的冲洗。为此,该矿青年创新团队经过连日奋战,利用废旧材料加工成一个可以从底部和两侧进行自动立体喷水设备,配备了红外线自动感应系统,经过多次调试后投入使用,现在只要运输车辆一驶入冲洗台,几百个喷水嘴便会自动喷出高压水,将车辆前后左右以及底盘清洗干净,使车辆的外观焕然一新,制动系统也能够迅速降温,护航长途运输安全。
“这套自动化喷水,除了电缆和感应设备以外,其余都用废旧材料加工,成本低,效率高,一辆车只需要2分钟即可完成立体式冲洗,服务质量提高了,也省下了一大笔的费用。”该矿信息部技术员霍金刚说。
“淋”出来的安全效益
“早期的风水联动,喷雾降尘受风量的影响难以控制,维护成本也较高。”该矿通风部技术员王杰介绍说。
近年来,随着该矿生产能力的进一步提升,风水联动系统也因管路延长和风量影响而影响除尘,为彻底解决难题,该矿创新人员进行井下环境实地调研后,对风水联动系统进行大胆改革,取消掉原来风驱动喷雾模式,在各巷道以及工作面采用单纯依托水流压力进行喷雾除尘,为确保压力够,雾量足,严格按照水流管路的长度对水管的直径进行合理设计,缩小喷雾嘴孔径,增设自动感应开关。经过不断改进最终调试成功,现在的喷雾设备嘴口采用的聚乙烯材料可以有效降低腐蚀,延长使用寿命,水流经过口径不一的管路后,压力持续增大,使雾化效果达到理想效果。
“自动喷雾系统较以前能够省去了一套风驱动管路,而且喷雾效果更好,维护成本低,为井下的安全生产环境起到非常大的作用。”该矿通防队副队长张科介绍说。
皮带自动卷带机、柔性支护、硫化皮带运输车……这样的小改小革创新成果在该矿还有很多,仅1-7月份,就诞生了各项成果30余项,大部分都及时应用到日常安全生产中去,有效促进生产,同时,在科技创新+修旧利废的深度融合下,大量的废旧材料被再次利用,重新发挥价值,有效助推降成本稳增长。(穆海宏)
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