2021年冬月,阳光素媚,桥山山头多了一丝冬日的春意。在机电公司机电总厂党员创新工作室,以李海清为首的创新团队,正在对大型设备水循环利用冷却装置设计方案进行最后的完善。
“以往综采设备在调试过程中,需多次开启泵站,调节压力,存在安全隐患和水资源浪费。”机电公司机电总厂厂长王志凯介绍,现在好了,有了这台设备,只需按下启动按钮,便可完成水冷调试工作。
设备调试“拦路虎”
时间回溯11月10日,皮带输送机驱动调试当天,职工韩冰和陈思航对调试设备进行供水系统检测连接。
随着韩冰的一声令下“开泵了”,液压马达的“蹦蹦”声传遍整个车间。陈思航打开阀门,只见连接管路处发生爆管,高压水如同暴雨倾盆,一闪而过。韩冰发现问题立即停泵检查,原来是泵压未调而导致的爆管,两人来来回回折腾了两三个小时,才使得水压达到调试标准。
看着驱动转起,冷却后的水哗哗地排出后,陈思航这才松了一口气:“好家伙,每次调试都要进行水压调试,必须要在3—6MP之间,才能正常工作。你看,汗没出多少,先让水淋湿。”
据了解,综采、综掘设备调试大部分采用水冷降温,每次都需高压泵配合,不仅费时费力,还存在一定的安全隐患。而且,调试完后的水因温度过高无法直接重新复用,只能采用直排方式,造成水资源浪费。
千方百计解难题
水资源流失量大,压力不好调控,又需要冷水?这三座大山一直困扰着机修班长朱海伟。
为了彻底解决这一生产难题,朱海伟带着问题寻求机电公司技能大师李海清的帮助。在了解实际情况后,李海清查阅相关资料,组织相关成员进行研讨,各抒己见,百家争鸣。
“建设水池,利用循环泵实现水循环散热。”
“不对,这样水压不可调控,还是需要泵站配合。”
……
说来说去,问题一直僵持不下,但大家的热情不曾被熄灭,挖空心思地想办法。最后敲定,参考盛红杰制作的自动水循环冷却装置,来实现冷却、供水。
“供水不足,冷却量大,水泵发热。”使用不到1周,在调试冷却皮带输送机电机减速器成套驱动时传来烧水泵的坏消息。
坚持不懈创新果
“同样的材料和工序,其他水冷都能正常工作。为啥到了成套驱动就不行了?”这个难题始终萦绕在李海清的心头,以至于来回车间数百次。
查阅资料,测量设备,计算水量,和徒弟朱海伟一忙就是一整天,加工制作设备的材料,改了又改,拆了又拆。在经历了多次设备加工的失败后,最后寻到了问题的所在。
“不就是啥都不够吗,咱们就用笨办法把它搞大,我就不信还不够”。李海清自信满满地说道。
随后立刻组织人员,进行改造加工,经过不懈努力,在两周时间一套大型设备调试冷却水循环装置映入眼帘。
朱海伟抚摸着设备,心中不由地浮起一丝自豪与骄傲。为了证明该设备的实用性,特意加赶工期,把组装好的输送机电机减速器成套驱动吊到该位置进行调试工作。
看着一系列“行如流水”的运行,触摸着冰冷的水汽,犹如发电厂的冷却塔,蒸蒸日上。此时此刻,李海清朱海伟脸上流露出欣慰的笑容,之前的多少个“拉绳”之夜,已成为辉煌战绩的宝贵财富。
截至目前,该设备已配合完成多套综采设备调试冷却工作。顺利解决了水压、冷水循环、水资源回收等问题,而且还适用于多种大型设备水循环冷却工作,每年节约水电费可达5万元,为企业创收效益30多万元。
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