“4号机冷油器增设两台,冷油器有了备用,运行期间也可以进行切换检修,但成本过高。”
汽轮机冷油器是汽轮机润滑油冷却的核心设备,冷油器换热效率降低,导致油温过高,超过标准,可能导致动静部分接触摩擦,轴瓦温度过高,严重影响汽轮机的安全运行。
连日来,煤矸石发电公司4号机组3台冷油器由于运行时间较长,换热率下降,机组运行期间,3台冷油器需全部投入,油温控制的冗余度存在一定不足,给机组安全运行带来了隐患。
“去年三期给水泵变频改造,退下来的冷油器在物资库房,可以再利用,问题管道的口径型号不同。”
“这个我们检修车间有回收库存的管道,可以解决。”该公司生技部、设备部、检修车间、发电一车间的技术人员,就4号机冷油器扩容改造,展开了专题讨论。
说干就干,经该公司相关部门审核,形成了可行性方案,着手对油管道进行了改造。技改过程中,克服了管道不易对接等困难,最终顺利完成了改造,4号机冷油器冷却量增加2*70㎡每小时。机组投运后,汽轮机润滑油油温在38℃-42℃,油温控制的冗余度更高。
值得一提的是,改造后只投运两台冷油器即可,备用冷油器可以根据需要进行切换。同时,冷油器冷却水由原水改为厂内循环水,进一步降低了运行成本。本次4号机冷油器扩容改造验收合格后,该公司将对3号机冷油器也进行相应的扩容改造。
近年来,该公司坚持“一切成本皆可控”的管控原则,秉持“修旧利废”经营理念,基于生产实际,以降本增效为导向,从技术创新、物资管理两方面出发,把“修旧利废”“生产技改”作为降本增效的“大户”来抓。在全厂范围内开展“三小一练”“五小成果”等创新活动,征集相关技改创新项目,对可行性项目进行申报、审批、落实,并对有突出效果的项目,给予相应的考核奖励;不断细化废旧材料回收管理标准,安排专人对废旧材料进行统计归类管理;对损坏的设备将零部件拆装组合,试验合格后,再次利用,达到以修代领,以旧代新,达到降本增效的目的。
降本增效,重在落实,贵在坚持。下一步,煤矸石发电公司将一点一滴深挖掘、一分一厘巧增效、一尺一寸推改革,以实际行动助推公司高质量发展。(杨宏博)
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