中秋过后,天气转凉。煤矸石发电公司检修工李飞手持焊枪,对一支从输煤破碎机上拆下来的旧锤头进行修补平整,全程用时不到10分钟。
他旁边的几名同事正打磨、称重、计算和排序着修补好的另一些锤头。这些原本堆在一起的“铁疙瘩”,转眼间就整齐划一地列成一排等待上岗。
“给磨损的破碎机锤头做‘修复手术’,方法简单,效果明显,给车间节省了不少生产成本。”在一旁查看的车间主任马罡赞不绝口。
更换的锤头数量多,生产成本自然就高
“破碎”是燃料进入锅炉燃烧发电前的一道重要工序,锤头作为破碎机的主要工作部件,作用是在电主轴销高速旋转带动下,对燃料进行破碎,确保其颗粒度符合燃烧标准。
破碎机要正常运转,就必须保证各组锤头重量均等,满足转子动平衡和静平衡要求。但燃料通过输煤皮带进入破碎机后,落煤点主要集中在中间部位,所以此处锤头做功最多,磨损也最严重。两侧落煤量少,相应部位的锤头磨损也较小。若设备长时间运转,会使两处锤头磨损不一致,从而造成设备重量失衡,影响运转。
李飞所在的燃运车间共有2台破碎机,每台装有57个锤头。考虑到破碎效果以及发电用煤粒度要求,他和同事们每隔一段时间,就要将57个锤头整体更换,而更换下来的磨损锤头基本属于报废物资。锤头数量多,生产成本自然就高。
“修复手术” 让旧锤头获新生
“锤头是破碎机的易损件,我们如果用焊接填补的方式修复磨损部位,就可以让锤头重新上岗,能节省一部分材料费。”燃运车间负责的生产设备较多,作为车间检修班班长的李飞始终把挖潜增效,降低成本,记在了心上。
有了想法,李飞和同事们认真探讨、查阅资料、咨询厂家,制定方案。他们挑选出一些磨损较小的锤头先进行称重,计算出重量差,然后用专用堆焊焊条对磨损部位进行修复,符合使用标准后,一副合格的锤头就可重新上岗。
看到修好的锤头在破碎机电主轴销带动下正常运转,且破碎效果满足发电用煤颗粒度要求后,同事兴奋地对李飞竖起了大拇指。
经过一段时间的运行,大家发现,此项技术确实延长了锤头的使用寿命。按照一副锤头价值3万元左右来算,一年可以节约3副锤头,最少可以节约生产成本9万元。
挖掘生产现场的智慧,从不起眼的“小事”开始
旧锤头里“淘”到了金,给了李飞和同事们很大的鼓舞,在车间里也产生了积极的带动作用。
大家在工作之余,将目光聚焦在身边的小工器具和废旧材料上,从不起眼的“小事”开始,积极寻找“降本源”,开拓“增效点”。通过摸索实践,先后完成了旧皮带改清扫器、自制手动叉车、给煤机旧煤筛再利用等多个项目,车间的“五小创新”活动也开展的越来越充实,有效提高了生产效率,降低了生产成本。
“‘不起眼’的小举措,反倒成了挖潜增效的‘大文章’,生产现场的智慧真的是挖掘不穷。”参与了多项“修旧利废”改造项目的李飞高兴地说道。
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