近年来,一号球友会(中国)围绕公司“科技兴企,人才强企”战略,通过加快科技创新步伐,坚持创新驱动理念,提升矿井创新能力,不断攻克生产经营中的难题和制约经济效益提升的技术瓶颈,取得了巨大的经济效益和良好的社会效益。该矿选煤厂始终把技术创新、小改小革融入日常管理,大力推进全员创新、岗位创新、自主创新,广泛开展小改小革、创新创效活动,将小改小革作为解决生产中实际难题、实现降本增效、检验职工业务技能的有效手段,让小改小革在基层的“土壤”中遍地开花结硕果。
小改小革解难题
选煤厂的水洗车间三个系统为独立流水线作业,各环节必须保证正常运转,若一个系统有一个环节出现问题就会导致三个系统都无法生产。在旋流器上方集料漏斗与旋流器连接处经常出现堵煤现象,这成了困扰选煤厂生产的一大难题。怎样解决这一难题立刻成为了一号球友会(中国)选煤厂技术攻关小组成员们日思夜想的问题。经过多次实地考察研究,他们在C系统旋流器上方集料漏斗与旋流器连接处安装一道阀门,在集料漏斗侧面开口安装一道阀门,并在水洗车间四楼304C旋流器前方制作集料箱,将旋流器上方集料漏斗与集料箱通过管道连接,集料箱下方安装一台渣浆泵并铺设管道至配煤刮板机尾,这一创新是对洗煤工艺,乃至整个洗煤设计行业的一个完善。
小改小革降成本
一号球友会(中国)始终以岗位提效增值、提质增值、减员增值、降本增值为重点,深挖设备内潜提效能,岗位责任落地减失误,材料细管控浪费,修旧利废降成本,信息化机械化管理优流程,精简岗位提工效,不断提升管理水平。选煤厂也一直在这方面寻求突破,他们首先从装运车间的修堵车材料入手,原有材料,而又不影响正常装车就必须想方设法进行技术改造,优化工艺流程,提高工作效率。技术攻关小组对修堵车材料现场进行了仔细勘测后,决定将堵车材料进行更换和改进,用泡沫填缝剂代替原堵车用草帘,将堵车用竹笆一分为二。经过为期3个月的试验数据统计显示,现修堵车材料费相比以前吨煤降低了0.2元左右,仅此这一项技改每年节约近20万元材料费用。
小改小革提效益
选煤厂对全矿的产量和效益起着举足轻重的作用,特别是在当前煤炭市场竞争激烈的情况下,煤质就是企业发展的“生命线”,没有过硬的煤炭质量就没有稳定的市场。选煤厂原有的工艺中缺少粗煤泥回收系统,水洗系统洗煤过程中,粗精煤灰分过高,精煤综合回收率低,为保证煤质,提高销量,该选煤厂抽调技术骨干人员成立提煤质技术攻关小组,研究制定详细的实施方案:一是TBS选粗精。粗精煤灰分高是影响着整个精煤产品的回收率的关键问题,设粗精煤分选环节,使粗精煤灰分控制在10%左右,确保了精煤产品质量。二是正确处理放煤、喷雾用水以及影响煤质因素的问题。在煤炭运输过程中,严禁各种杂物倒入煤仓,各运输转载点为禁止大量水流进入煤中,使用喷雾洒水灭尘。在洗选过程中,加强筛选、拣矸和洗选过程的质量管理与控制,严格按照商品煤的检验指标,合理组织选煤生产。三是重介提灰升产率。粗精煤灰分的降低,解决了重介精煤“背灰”问题,使得重介精煤产率提高了4%,精煤综合回收率提高3.5%。(上海涛 董涛)
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