近日,发电公司二期3号、4号主变压器大修工作圆满完成,经过变压器变比、本体绝缘、耐压、冲击等七项试验,所有参数正常,达到预期效果,已投入备用。
主变大修周期10年一次,为确保本次检修质量,该公司生技部特别编制了《二期3号、4号主变维修方案》,明确检查项目及详细技术细节。此次大修主要对变压器低压侧套管渗油,4#主变高压侧B相放油孔渗油,本体底部有渗油现象进行处理;全面检查变压器内、外部附件、检查高低压套管、调压装置、冷却系统及变压器器身测量保护元器件及连接线;更换变压器高低压侧套管密封件、箱沿密封垫、及变压器其他密封圈,保证高、低压侧、及箱沿无漏油、渗油现象。
由于主变属于高科技精密设备,外壳拆卸技术要求较高,加之本次为安装10年以来首次拆封,吊罩前,除常规安全技术交底外,设备部、生技部、发电车间专业技术人员对现场吊罩工作进行了详细部署。经反复检查确保一切准备就绪后,检修人员配合开始拆卸间隔螺丝,并将拉绳绑在变压器的四角......随后,只听起重总指挥哨声一响,伴随着明快而有节奏的哨音,起重吊钩缓缓下降,起重人员迅速爬上变压器顶部,将钢丝绳系在变压器的起吊点上......,变压器四角缓慢上升,露出变压器的铁芯、绕组......慢慢的,分接开关也犹抱琵琶半遮面地10年以来首次露脸,吊车大臂缓缓移动下降,主变外罩慢慢地平稳着地。
外壳一打开,工作人员全副武装,做好安全措施,爬上变压器顶部,从铁芯、绕组变形移位、导线幅向、匝绝缘,相间隔板、绝缘垫块、油道、围屏、绕组压紧装置、导线接头等部位,进行了详细检查,测量尺寸,比对数据,形体判断。经检查发现变压器低压套管发热严重,绝缘垫老化有渗油现象,重新进行绝缘垫更换,并对变压器罩壳多处渗点进行了打磨、喷漆处理。
在所有工作人员的共同努力下,历经10天的检查、试验、测试数据、更换密封垫及焊接等工作处理完毕后,于4月13号成功回装扣罩,主变10年首次大修工作圆满完成。(陈卫星 宋红卫)
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